火力發電廠的(de)高壓旁(páng)路旁調節閥是汽機旁路系統(tǒng)中非常重要的設備,對改善機組的啟動性能、保護機組的正常運行有非常(cháng)重(zhòng)要的作用。高壓旁路系統裝置由高壓旁路閥(fá)、噴(pēn)水調節(jiē)閥、噴水(shuǐ)隔離閥等組成。經市場調研,很多電(diàn)廠的高壓旁(páng)路閥都出現了内漏,已嚴重影響了機組的運行安全和熱效率(lǜ)。
2021年初,我公(gōng)司拜訪天津國電某公司時,用(yòng)戶提出高旁閥(某進口品(pǐn)牌)内漏嚴重,每年定期(qī)維修,但是每次運行不到1個月便出現内漏,閥後溫度長(zhǎng)期在480℃-500℃,熱量(liàng)損失極大。我公司經現(xiàn)場(chǎng)考察并對原(yuán)閥的結構進行分析後,提出了相應的改造方案,得到了用戶上下的認可及(jí)肯定。同年9月,經我公司設計改造後的高旁閥(fá)内(nèi)件安裝并投入運行,滿負荷(hé)狀态無内漏,閥後一直保持在280℃左右,低于再熱冷段(duàn)溫度(冷段(duàn)約300℃),現(xiàn)場運行非(fēi)常好。
現場原閥(fá)狀況:
1. 閥芯閥座密封面(miàn)沖蝕;
2. 閥芯密(mì)封環(huán)損壞。
原閥芯及閥蓋(gài)
原閥座(帶閥籠(lóng))
原閥(fá)芯
原閥結(jié)構示意圖
結構分析:
1)原閥内件采用(yòng)平衡套筒(tǒng)式軟密封(fēng)結(jié)構,調節(jiē)精度高,但閥芯配合面上的軟密封環長期使用後會磨損嚴(yán)重并分裂(liè),密封失效(xiào)。從而導(dǎo)緻間隙流過大,漏流量增加,閥後嚴重超溫,影響機組(zǔ)的經濟效益。
2)閥芯密封環壓蓋沒(méi)有導向設計,緻使閥芯密封環受力不均勻,密(mì)封性差,引起(qǐ)洩漏(lòu)量增加,閥後超溫。
3)閥座與閥體采用螺栓連接(jiē),閥座下端壓纏繞墊結構。結構緊(jǐn)湊,布局合理,但同(tóng)時檢修難度大,操(cāo)作空間小。
現場(chǎng)施工:
拆除現場氣源、電源
閥座未取出前,可以看到結構非常緊湊,操作(zuò)空間極小
解體閥體,取出閥芯及閥蓋
拆除閥座螺栓過(guò)程中
由于螺栓長期在高溫環境中使用,已(yǐ)無法按常規方法拆除,現場拆除過程中,幾次将内(nèi)六(liù)方扳手掰斷
改造後:
1. 将(jiāng)閥芯組件改造(zào)設計為預啟式結構,對執(zhí)行器執行力要求小,且可實現長期關斷嚴密,當閥門開啟時,預啟閥芯執行力小,很容易就(jiù)可以打(dǎ)開;此時閥芯工作機理與原閥芯平(píng)衡結構相同,閥腔(qiāng)上部(bù)作用于閥(fá)芯組件上的介質壓力,可從預啟閥(fá)處自然洩流,閥門可輕松打開,平穩調節;
2. 閥内件表面進行硬化處理,材質(zhì)采用同種高性能合金鋼,且密封面堆焊硬質合金材質,避免熱(rè)态狀态出現卡澀現象;
改造後的閥(fá)内件
改造後示意圖
改(gǎi)造後的閥内件投入運行,關閉嚴密無洩(xiè)漏。